連續(xù)鑄造機NMRV050減速機改造過程。連鑄連軋生產(chǎn)線機械部分由連續(xù)鑄造機和軋機兩大部分組成。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),其結(jié)晶輪在旋轉(zhuǎn)過程中有竄動現(xiàn)象,對連續(xù)鑄造坯料均勻結(jié)晶影響很大。經(jīng)過對連續(xù)鑄造機傳動分析,連續(xù)鑄造機原來采用直齒式減速機。其傳動穩(wěn)定性較差,特別當鑄鐵齒輪磨損后(有斷齒現(xiàn)象),三傳動齒隙累積誤差大,引起結(jié)晶輪在生產(chǎn)過程中發(fā)生竄動,影響坯料連續(xù)結(jié)晶質(zhì)量。而蝸輪蝸桿減速機具有低轉(zhuǎn)速、高平穩(wěn)性的特性,且使用壽命較長,能夠滿足連續(xù)鑄造要求。因此,將原連續(xù)鑄造機直齒式減速機改為RV減速機,但總傳動比仍保持不變,方能確保整臺連鑄連軋機生產(chǎn)線轉(zhuǎn)速比不變,鋁桿軋制過程中壓縮比不變。
五輪連鑄機布置分析:連鑄連軋機生產(chǎn)線當時因生產(chǎn)廠家設備加工能力有限,設計為分體五輪。五輪指1個結(jié)晶輪、1個壓緊輪和3個漲緊輪,根據(jù)設計布置,結(jié)晶輪與壓緊輪為體;2個漲緊輪為體;1個漲緊輪獨立體,分3部分預埋在土建基礎中,因此稱分體式五輪連續(xù)鑄造機。改進前,在生產(chǎn)過程中,高溫的鋁液撒到鑄造機設備上、流入澆鑄水坑中,存在燒損設備和燙傷操作人員的安全隱患。
連續(xù)鑄造機的整體改進:針對上述連續(xù)鑄造機傳動部分和五輪部分的缺陷,現(xiàn)提出改造方案。將直齒式減速器改為兩蝸輪蝸桿減速機。傳動比為2/31;二傳動比為2/33;總傳動比為0.00391,與改進前的總傳動比基本相同,進而保證了改進前后結(jié)晶輪的轉(zhuǎn)速相同。而RV減速機的轉(zhuǎn)動平穩(wěn)性更高,更適合鑄造工藝的要求。將五輪的3部分于土建前焊接在基準鋼板上,確保五輪的平行偏差值很小,將不會發(fā)生分體式五輪鑄造機土建安裝精度差的問題。
連續(xù)鑄造機整體改進的實施:整體改造工作完成后,并次試車成功。連續(xù)鑄造機原直齒式減速機傳動改為NMRV050減速機傳動,其總傳動比基本上保持不變,整臺連鑄連軋機生產(chǎn)線速度比不變,符合要求;蝸輪蝸桿減速機帶動結(jié)晶輪轉(zhuǎn)動平穩(wěn),澆鑄平穩(wěn),坯料連續(xù)結(jié)晶質(zhì)量穩(wěn)定均勻,滿足后序電工圓鋁桿的軋制要求;而且RV減速機蝸輪蝸桿耐磨損,使用壽命長。分體式五輪連續(xù)鑄造機改為整體式五輪連續(xù)鑄造機,再未發(fā)生漲緊輪輪緣磨損、鋼帶脫輪、撒鋁情況,消除了安全隱患。連續(xù)鑄造機改造完成后,經(jīng)過年的運行生產(chǎn),連鑄機和蝸輪蝸桿伺服減速機的故障變少了,檢修次數(shù)相應也變少了,設備運轉(zhuǎn)率有所提高,人員的勞動強度有所減少,有效地解決了原設計存在的問題。通過改進RV減速機和連鑄機的總體布置,實現(xiàn)了鋁桿五輪連鑄機的平穩(wěn)運轉(zhuǎn)和結(jié)晶質(zhì)量的提高,滿足了生產(chǎn)工藝要求,杜了安全隱患發(fā)生。http://panpacmedia.com.cn/Products/rvjiansuji.html