R57齒輪減速機(jī)齒輪拆齒原因分析及改造??諝鈮嚎s機(jī)是石化公司的主要設(shè)備,但是相配套使用的齒輪減速機(jī)經(jīng)常發(fā)生故障,多年來先后找過多家齒輪專業(yè)廠家制造新齒輪來進(jìn)行修復(fù),然而效果還是不太理想。后面通過對機(jī)組運(yùn)行過程、損壞情況進(jìn)行了詳細(xì)的研究,終查出了齒輪減速電機(jī)齒輪損壞的原因:齒輪拆齒問題。齒輪損壞其基本情況相近,都是齒輪輪緣局部拆齒,少則幾齒,多則達(dá)十幾齒。齒輪減速機(jī)齒輪齒面上有點(diǎn)狀壓痕。般新裝對齒輪由于制造和裝配等原因需要跑合段時間,跑合情況從接觸線上很容易看出,我們注意到該齒輪減速電機(jī)兩齒輪嚙合條件極差,看不出跑合線,甚至還不如初裝齒輪精度。從局部拆齒原因上分析,因斜齒輪傳動為線接觸,受載不均勻,安裝誤差或軸彎曲變形過大等都能引起齒輪減速機(jī)齒輪拆齒。
受載不均勻是齒輪加工精度低造成的,齒輪六精度且多家生產(chǎn)不可能都不合格,兩齒輪均為剛性軸,不存在彎曲,這方面原因可以排除,因此只能從齒輪減速電機(jī)的安裝上找原因。從齒輪拆齒現(xiàn)場看到,齒輪基線附近完好,不存在疲勞破壞,通過彎曲強(qiáng)度校核,彎曲強(qiáng)度足夠。排除各種可能后,我們斷定拆齒是由于齒輪減速機(jī)傳動過程中,產(chǎn)生了非正常因素造成齒輪受到?jīng)_擊負(fù)荷過大,振動造成的。至于齒面上的坑狀壓痕,是由于齒輪減速電機(jī)齒輪拆齒后碎屑的壓痕,主要原因仍是拆齒。這樣拆齒原因就轉(zhuǎn)為研究沖擊負(fù)荷從哪來,不均勻負(fù)荷怎么產(chǎn)生的,我們研究發(fā)現(xiàn)齒輪伺服減速機(jī)高低速軸支撐均采用圓柱推力軸承,此軸承內(nèi)外不分開,裝配后在推力側(cè)能得到很好的定心,而副推力則定心效果很差,受裝配工人技術(shù)水平影響極大,軸向串量越大定心效果越差。串量小又使軸承過熱,般調(diào)整在0.1-0.2毫米。另外產(chǎn)推力軸承精度較差運(yùn)行跑合磨損后串量又會增大,而在管理上沒有任何規(guī)定跑合多長時間重新調(diào)整串量。軸向串量過大軸心定位不好,同時該機(jī)組是往復(fù)機(jī)必然產(chǎn)生振動,振幅達(dá)到定值就可能沖擊打斷齒。
另外齒輪減速電機(jī)與透平之間的聯(lián)接是用膜盤聯(lián)軸節(jié)聯(lián)在起的,裝配時透平停機(jī),而工作時透平達(dá)到380攝氏度,兩軸工作時伸長之合達(dá)2毫米多,考慮可雙向伸長,因此在聯(lián)軸節(jié)外將產(chǎn)生1毫米的壓縮量,取軸節(jié)膜片處于壓緊狀態(tài),而齒輪減速機(jī)高速軸軸向推力恰巧也推向聯(lián)軸節(jié),這樣軸向推力由隨著軸節(jié)膜片承受大部分,而推力軸承承受很小,甚至不承受軸向力,這樣在高速軸聯(lián)軸節(jié)處定心效果極差。聯(lián)軸節(jié)安裝時又允許有0.1毫米的不同度,此處就是齒輪減速電機(jī)振動源產(chǎn)生地。從多年來齒輪損壞情況看都在大齒輪壓縮機(jī)側(cè)拆齒也證明了這點(diǎn),改造前聯(lián)軸節(jié)在檢修進(jìn)都是用手錘打下來,安裝間隙為負(fù)值。
改造方案:我們做了兩處改動,改造后該軸承能自動調(diào)心定心,齒輪減速機(jī)軸各串量大小不再影響軸定心,裝配工作裝配起來十分方便,我們將軸向串量由0.1-0.15毫米放大到0.1-035毫米。我們將膜盤聯(lián)軸節(jié)裝配成預(yù)拉力狀態(tài),具體做法是將齒輪減速電機(jī)側(cè)半聯(lián)軸節(jié)拉下來車2毫米,使其裝配時膜盤與聯(lián)軸節(jié)間預(yù)留間隙0.8-1.2毫米,保證熱伸長量不至于影響減速機(jī)推力軸承。http://panpacmedia.com.cn/Products/TKMsifujiansuji.html